我厂经大量调研及针对现场实际的科学分析,制定了如下改造原则:(1)自动化元件应技术先进、安全可靠、符合自动化发展趋势;(2)自动化元器件按无人值班配置,选型要满足计算机监控系统对其接口的要求,控制、输出信号规范,以实现自动控制和自动监测;(3)按无人值班要求,大量采用非电量监测变送器如压力、压差、温度、液位、流量等,并直接参与设备的控制与处理;(4)对参与设备控制和保护的非电量参数,采用模拟量与开关量并行配置,以增加控制操作的可靠性;(5)对需要远方操作或调整的阀门,进行改造更换技术先进的阀门,对不满足无人值班(少人值守)和文明生产要求的常规阀门,也进行更换国产不锈钢阀门;(6)以卧式双稳态阀取代油水风系统中的立式电磁阀,保证控制操作的可靠性。
白山发电厂机组主要运行参数。5MPa2机组技术供水系统机组原技术供水系统原设计两路供水,一路取自水轮机蜗壳,经减压阀减压供水,水压过高启动安全阀;另一路通过射流泵抽尾水供水。主变冷却器由全厂备用水总管供水等等。经多年运行存在不少问题。本次改造以简化供水系统,减少维护量,安全可靠,满足自动化控制要求为目的。
DFI、DFZ为电动阀安装在潮湿的廊道,已失灵多年,且关闭不严,每手动操作开关一次近lh,给正常的检修操作和事故处理带来很大困难。308阀后减压阀为截止式电动减压阀,自投产运行以来不能正常使用,只能用308闸阀限流减压,由于水锤等作用,使得308阀压盖松动,死行程大,阀杆与阀柄有脱落的危险。
安全阀为电磁液压式,由于调整、控制困难,维护量大等原因未投人使用。DPI、DPZ、DP3液压阀,分别为主供水、水导备用水、顶盖射流泵的供水阀,存在的问题是阀体漏油、阀杆窜水等。电磁配压阀的主要问题是漏油、发卡等,使得锁锭拔不出,延误开机最长达37min,技术供水不能投人,眼看着水淹水导而射流泵不启动等,均为发卡所致。
顶盖射流泵的启停为导杆浮筒式信号器控制,依靠浮子随水位的升降使导杆内的干簧接点通断来实现,由于环境潮湿,经常发生接点进水、烧损等故障。推力、上导、水导、发电机冷风器等给水阀,因阀门长期运行半开度以下,由于空蚀、锈蚀等原因,有的不能调整或关闭,部分阀壁将要空蚀,阀盖、阀杆漏水时有发生,特别是发电机冷却器为环管供水,各冷却器互相影响,每调整一次使温度均衡非常困难。
1一4滤水器分别为机组主供水、主变压器供水、水导主供水、水导备用水滤水器,l号滤水器为油压操作切换式,其它为手动转动滤水器,曾多次堵塞卡住不能切换,严重影响了供水压力,加之锈蚀、漏水、漏油,维护量大大增加。水导、推力、上导轴承示流信号器为双向靶型,曾多次出现过误动,使机组甩负荷,无水流时不发信号,有水流误发信号等,严重影响了机组的安全运行。
主变冷却器供水自投产运行以来,一直未实现正常自动运行,固定减压阀不能满足供水减压要求,只能靠341闸阀限流减压,DF3、DF4为电动闸阀均已失灵多年,每次开停机只能手动开关,加之空蚀、锈蚀等原因已不能保证安全供水的需要。
选用自动化元件简介机组技术供水系统的自动化元件,大部分是随机组配套购进,当时是按多人值班配置的,经常出现拒动、误动、失灵等问题,虽然经多次改造,仍然满足不了机组安全生产的需要,为此,根据我厂为地下式厂房、高水头、机组开停机频繁等特点,选择增加了部分新的自动化元件,为实现无人值班(少人值守)的目标奠定了坚实基础。
供水系统阀门的选择技术供水系统阀门,选用了北京捷福士公司引进的以色列BERMAD70系列控制阀,此阀门借助安装在具有半直线水流的Y型宽敞阀体上的双室隔膜传动机构,实现了靠阀门本身前后压差的液压调节。