切割叶轮,降低水泵压力由于水厂水泵选型时容量过大,使水泵的压力比实际需要的压力大。为了降低压力,可采用切割叶轮的方法,水泵叶轮直径的大小与压力的二次方成正比。因此切割叶轮可以降低压力,而轴功率将显著下降,相对地提高了机组效率,节约电能。但是切割叶轮应通过分析和计算后再进行,因为叶轮的切割有一定的限度,切割量超过限度时,破坏了叶轮原来的结构,效率将大幅度下降。水厂将1~5号循环水泵的叶轮进行切割,切割重量为原来重量的8.5%,使电机负载功率由原来的每台420kW减少到切割后的356.3kW,减小63.7kW.在满足生产要求的条件下,年节电达2751840kWh.
优化设备配置现已运行的供电设备容量裕量过大,造成与用电负荷不相匹配的现象。通过调整或更换供电设备,解决“大马拉小车”,提高供电运行效率,达到节电效果。电厂灰煤系统原来由2台容量分别为1000kVA和500kVA的变压器供4条输煤带、4台桥式吊车及反冲泵。变压器容量大大超过所供负荷,经过计算决定其所带负荷均转接至1000kVA变压器供电,停运500kVA变压器,经测试每天可节电804kWh.按每年360d计算,年节电达289440kWh。
过热器磨损大幅度减轻采用2级分离,高温分离器设置在过热器之前,大于0.5mm的粗颗粒经高温分离器分离,回送内继续燃尽,这样没有粗颗粒去碰击过热器,过热器磨损大为减轻,过热器的使用寿命不会受影响。
飞灰含碳量低,燃烧效率高高温分离器将飞灰从900~950℃的烟气中分离出来,回送炉膛,易燃烬,燃烧效率高,飞灰含碳量低。高温分离器免维修高温分离器采用水冷结构,不结焦,免维修,中温分离器不堵灰、使用寿命长,飞灰通过2级分离,分离效率大大提高,保证了锅炉具有很高的热效率。
埋管寿命长埋管部分,选择合理的流化速度,适当的埋管高度,有效的防磨措施,减轻了埋管磨损。煤种适应性广在高温返料槽下部设计松动床,根据煤种粉末多少,通过松动床调节循环倍率,以增加锅炉对煤种的适应性。