原定子线圈为B级沥青浸胶绝缘,新定子线圈采用F级环氧云母黄绝缘,匝间绝缘为0.1425mm5438-1环氧粉云母带半迭包2层,线圈主绝缘为半迭包12层,线圈最外层半迭包无碱玻璃丝带一层,线圈按一级防晕处理,生产厂家按JB3373-83标准中规定的(2.75Ue+6.5kV)电压,对整机144只线圈及2只备用线圈进行1min的交流工频耐压试验,线圈起晕电压及电磁振动发声电压均大于18kV,线圈外型尺寸全部达到JB/DQ3233-87一等品标准。由于提升了线圈的绝缘等级,减薄了绝缘层厚度,减薄的空间可用来增大导线截面积,导线截面积由1.954.1mm增加到25.3mm,线径截面增加了34.1%.线径的增大,过负荷能力强,电流密度小,产生热量少,再加上采用新绝缘材料,耐热等级提高,使机组整体温度降低,绕组散热能力加强,延长了绝缘寿命,提高了机组的绝缘可靠性,机组投入运行后,4机带负荷能力由4000kW增加到4500kW,增容11.11%.
定子线圈的嵌放定子线圈的嵌放采用阶梯嵌线法,适用于多级电机全固化或半固化线圈,能有效地避免在嵌线过程中人为的机械损伤,这是一种较新型、先进的嵌线方法,在可可托海范围内首次应用。这种方法是把一个线圈节距作为一个单元阶梯,我们以4个单元组成4个阶梯,第一个单元的几个线圈的上层边放在垫块上,垫块用胶木块缠绕上白布带包紧,垫块放置在定为嵌线的第一个单元的铁芯两端。
⑴先从第一个单元槽内开始,放好下层垫条,放到第四个单元的最后一个槽,再在第一个单元的槽上放好两垫块。
⑵第二步开始嵌线,从第一个单元的第一个槽嵌起,第一个单元的第一个槽内的线圈上层边架在垫块上,暂时不入槽,下层边进入槽内。第二个单元的下层边逐步入槽,接着嵌第三、第四单元内的线圈到第四单元内,嵌最后一个线圈时,该最后一个线圈的下层边进入到上下层位置,其上层边进入到槽的上层位置,处于正常位置,其后所有余下线圈按正常嵌线法进行嵌线。
⑶当整台线圈嵌完后,抽掉垫在第一单元槽上垫块,用胶木头轻轻敲打一至四单元的线圈上层边,使其逐渐进入槽内,到达正常位置。
⑷将整台线圈端面用胶木头敲打整齐,使在整个圆周上伸出铁芯以外的端部等长,符合要求。
⑸将上层垫条一一放入槽内,再打入槽锲,绕组端部及端部与端箍的绑扎均按正常工艺要求进行,到此阶梯下线法嵌线完毕。
线圈交、直流耐压试验在定子线圈修复全过程中,对定子线圈打压试验是至关重要的问题,按照工艺要求对定子线圈做1min交、直流耐压试验。交流耐压试验比较接近发电机运行的实际情况,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。在交流电压下主要按电容分压,能有效地暴露发电机槽部绝缘缺陷和槽口处的缺陷。
因为是新线圈,升到额定电压的2.3倍,即1460014800V,球隙整定值为17000V.球隙的主要作用是防止过电压,起到保护定子线圈的作用。交流耐压实验接线。
交流耐压实验接线直流耐压试验同样也很重要,它能有效地发现绝缘受潮、脏污等整体缺陷,并能通过电压与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷,由于直流电压下按绝缘电阻分压,故能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷,同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,故直流耐压对绝缘的破坏性小。
整个定子线圈修复及改造过程都比较顺利,都按工艺要求进行。可可托海水电站4机组定子线圈的修复与改造于2005年11月8日进行,机组于2005年11月29日并网运行,机组运行至今情况良好,经电站测试,机组负荷带到4500kW,各项参数指标均在正常范围内,振动值也正常,温升正常,这说明我们对定子线圈的修复、改造是成功的,这为以后电站其它3台机组定子线圈的更换、改造奠定了基础,并起到了积极的借鉴作用。