拆定子线圈仅拆相关的28~3(顺时针数)上层线棒,27、28、29槽下层线棒。首先对需要拆下的线棒作好标记。逐一检查测温元件阻值并记录(定子槽内测温垫条、汽端测水温元件)。铲掉有标记的线棒鼻端大绑绳及绝缘盒,装上电加热板(间隔安放),加热鼻端环氧泥后将其铲掉。取下绝缘引水管,逐个测量其长度并记录。注意:边拆边用白布将线棒及汇流管接头罩住,以防异物进入。在鼻端垫放湿润的石棉布,用气焊焊开上下层线棒鼻端连接处(随时用白布将线棒罩接头)取下三通接头。作好被拆线棒上下层配对标记,确认其位置编号正确。铲掉有标记线棒的端部小绑绳,取出槽口块,退出定子槽楔及楔下垫条,对完好者分类搁放,对损坏的定子槽楔分类统计计数。逐槽逐个抬出上层线棒并按顺序摆放在特制的搁放架上。然后砂修线棒端部铜线、修整线棒端部绝缘。拆出层间垫条及端部层间垫块,用对头木楔将27槽、28槽下层线棒楔紧,铲掉27、28、29槽下层线棒上的绑绳,取下对头木楔,将27、28、29槽下层线棒抬出并按顺序摆放在搁放架上。注意保护槽内的层间测温垫条。
重新下线前的交、直流耐压试验。a.备品下层线棒交流耐压试验。计算试验电压为2.75Un+2.5=57.5kV(AC)<2>,60s.所有线棒试验前绝缘为40000MΩ/2500V,交流耐压为57.5kV;试验后绝缘为100000MΩ/2500V,耐压试验全部通过。试验结果合格。
b.拆下的线棒,清理干净后进行交流耐压试验。考虑交流耐压的积累效应,试验电压为46kV(AC),60s.所有线棒耐压前绝缘10万MΩ/2500V,交流46kV/min,通过耐压后绝缘10万MΩ/2500V.试验结果合格。
c.留在定子槽内的线棒,清理干净后进行交直流耐压试验,数据见d.对B相引线在绝缘支架处发生绝缘磨损露铜的部位进行绝缘重包,处理后试验数据:耐压前绝缘为9000MΩ/2500MΩ/2500V;直流耐压为45kV,50kV-15s-30s-45s-60s,对应泄露电流(цA)为69、107、109、98、95、93;交流耐压为34kV/min通过;耐压后绝缘为9000MΩ/2500MΩ/2500V.
试验结果合格。e.对所有线棒进行电晕试验30kV/15s通过。试验结果合格。回装定子下层线棒及试验a.回装前注意清理定子下线槽,补刷低阻漆。下层适形垫条浸胶、包裹聚四氟乙烯薄膜,回装入27、28槽下层线棒。分别用对头木楔将27、28槽下层线棒楔紧、压实,装下层扩大槽侧面斜楔及侧面垫片。恢复下层端部绑扎,回装下层槽口块并绑扎固定并热烘下层线棒。b.下层线棒回装后试验。对1发电机27、28、29槽下层3根线棒进行交流耐压试验,结果为39kV/min通过。
回装定子上层线棒及试验a.上层线棒回装时更换了端部有电晕放电现象(绝缘局部发热)的上层线棒。回装步骤如下:①配剪层间垫块处适形毛毡、浸胶,上层适形垫条浸胶、包裹聚四氟乙烯;②配装端部层间垫块,检查层间测温垫条阻值,并记录对比;③回装新上层适形垫条和槽内测温垫条等,按编号回装上层线棒(注意对齐配对标记);④装上层扩大槽侧面斜楔及槽侧垫片,用旧槽楔及旧垫条将线棒压实;⑤装上层线棒端部间隔块,恢复端部绑扎;⑥用热烘机热烘定子;⑦检查定子槽楔松紧情况,更换新垫条、重打定子槽楔;⑧回装气隙隔板、端头槽楔等,回装上层槽口块并绑扎固定。
试验条件:保持1kg水压,测量15s流量。结果每槽合计水流量均大于2500mL,合格。②测试三相直流电阻,并记录如下:A相2.058Ω;B相2.038Ω;C相2.052Ω;合格。③清理检查绝缘引水管,核对长度,装绝缘引水管。④做定子线圈水路水压试验。
⑤定子端部鼻端清理、整形、包绝缘,做局部泄漏实验。励端:每槽的绝缘电阻均为为2500MΩ/2500V测试泄漏电压均在0~60V,结果正常;汽端:每槽的绝缘电阻均为2500MΩ/2500V测试泄漏电压均在0~60V,结果正常;⑥兑环氧泥,装绝缘盒,用热烘机热烘固化后,做局部泄漏实验。励侧电压,每槽泄漏电压均在30V以下;汽侧电压,每槽泄漏电压均在30V以下;中心点,每槽泄漏电压不大于10V以下;出线,每槽泄漏电压均小于20V以下(注:出线C相已处理)。以上结果合格。⑦浸大绑绳,定子端部鼻端大绑及热烘固化。⑧测量汽端测水温元件,并与原记录对比。