原因分析碳粉堆积、滑环腔室污垢太多。由于碳粉堆积,容易造成滑环和碳刷绝缘降低、通风不良、设备发热。当碳刷和刷握之间的间隙中碳粉过多时,造成碳刷卡塞,严重时甚至会造成碳刷架空,不能与滑环有效接触。
刷握与滑环间隙过大引起碳刷跳动。俄产机组本身存在这方面的缺陷,刷握与滑环间隙无法进行精心调整(俄标准规定间隙在3mm1mm范围)。弹簧压力小。俄方原配弹簧材质较软,压力小也导致碳刷与滑环接触不好,造成碳刷发热和电流分布不均。碳刷载流量小。按发电机转子额定电流1720A计算,单只碳刷承载电流约为58A,而刷允许最大载流量仅为64A,个别碳刷接触不好,必然造成碳刷过电流。
解决方案(1)对发电机励磁接触器正负极环进行现场车削打磨。(2)增大电刷截面积,并在每一刷架各多添置一个电刷,使电刷总面积增大了6400mm2,每极最大载流量比原来增加640A.(3)压簧采用1.5kg恒力卷簧,刷握更换为恒压、手调两用式,便于运行中根据需要进行及时调整。弹簧压力实际调整到187.5g/cm2。
11号机已按上述3项进行处理。对于12号机,利用临时停机机会,测量了滑环椭圆度(测量值为70m,标准为76m),对滑环进行了打磨;更换了部分刷握及碳刷;清除了滑环腔室内的积灰、污垢;在正、负极刷架上各增加了6只碳刷;对刷握和滑环的间隙进行了调整,确保间隙在(24)mm范围内;由于时间紧,未对滑环进行精细打磨,也未对电刷截面积和刷握进行改造。
改造后效果改造后11号机励磁装置电刷温度明显降低,在大负荷时个别电刷温度最高为65,远低于厂商允许最高温度(110),各电刷温度差别也不很大。改造后11号机励磁装置电刷温度。