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对于自力式发电机一些故障的研究和处理办法

时间:2011-12-8 9:03:00   来源:中国发电机网   添加人:admin

  原动机驱动发电机正常运转时,交流发电机不发电(即输出电压为零)。励磁装置的整流元件Z 1 Z 4有短路,造成谐波绕阻S 1 S 2被短路。可控硅SCR被击穿,同样将谐波绕阻短路励磁转换开关接触不好,造成励磁电路开路。转子磁极剩磁消失或太弱。力过弱或刷握锈蚀使电刷卡死。发电机谐波绕阻、励磁绕阻有短路、断路或接地故障。定子三相绕组有断路。接点松脱。

  ( 1)手动、自动均不发电时,其故障在发电机的可能性较大(即公共部分),因此,按下列步骤进行检查:查滑杆变阻器活动触头接触是否良好,联接导线有无脱落;查看电刷与滑环接触是否良好;测试剩磁电势:正常时,剩磁电势U线> 10V,U相> 6V.剩磁电势低于正常值为剩磁减弱;若剩磁电势为零,说明剩磁消失;检查同步发电机各绕阻有无短路、断路;检查励磁装置。

  a.断开可控硅SCR( KZ)的阳极,若自动调压发电,则可控硅的阴、阳极之间短路。

  b.断开可控硅阳极后,自动调压仍不发电,应查整流管Z 1 Z 4有无短路。

  c.检查励磁转换开关的接触是否良好,接线有无错误。

  ( 2)排除方法:整流元件,可控硅及励磁开关损坏,应进行更换;电机剩磁消失,可进行充磁,其方法:用6V蓄电池,将其正极接整流元件板接线端子L 1,负极接L 2;电机其它部分故障的检查与修理,请看交流电机故障的检修。

  滑杆变阻器Rb的滑动触头接触不良或联接导线松脱造成的,所以,只要使触头接触良好,导线松脱将其联接好即可。

  另外,还应注意, 40GT 5电站,手动调压时,其励磁装置的整流电路是半波整流,励磁电流比全波整流减小一半,所以,建压较困难,有的电站能建压,有的电站可能不能建压。

  电压高达450V调节电位器R显然,可控硅SCR没有起分流作用,其原因是可控硅损坏或没有触发信号。

  ( 1)可控硅SCR断路,或励磁开关K 3接触不良。

  ( 2) DW 1击穿,将触发电路电源短路了。

  ( 3)三极管BG 1极间开路,触发电路不能产生触发脉冲。

  ( 4)单结晶管极间开路,或e、b 1短路,亦无脉冲产生。

  ( 5)电容器, C 2击穿短路。

  ( 6)稳压管DW 2开路, BG 1没有基极电流,故无Ic,同样不能产生触发脉冲。

  ( 7)变压器B 1或Z 5 Z 10有的管子损坏,整流后输出电压下降,造成BG 1没有信号输入,无放大作用。

  ( 8)印刷电路铜箔线条断裂,电压调节器不能正常工作而无法产生触发电压。

  ( 9)电压调节器的联接导线松动、脱落、断线等。

  ( 1)将可控硅短路,发电机输出电压立即下降,证明励磁开关K 3接触良好,否则为开关接触不良,应检修励磁开关,使之接触良好。

  ( 2)将三级管BG 1的c、e两极短路,如果发电机电压马上降低,说明可控硅、单结晶体管、电容器C 2工作良好,稳压管DW 1没有短路,则故障在电压测量比较电路和三极管BG 1。若BG 1的c、e短路后,发电机电压无变化,则应分别检查:稳压管DW 1、电容C 2、单结晶体管和可控硅。

  将发动机转速降低,使发电机输出电压为400V,测试U DW 1,正常时U DW 1 = 5V左右。若U DW1 = 0时,一般为DW 1击穿或电阻R 6开路,可更换DW 1或将R 6焊好。

  检查C 2是否击穿,当U C2 = 0时,可能C 2击穿或BG 1开路,更换C 2或BG 1。若U C2 = 5V以上,则为单结晶体管e、b 1开路,因为,这时电容器C 2没有放电通路,应更换单结晶体管。正常时U C2 = 2V左右。

  ( 3)当短接BC 1的c、e极时,发电机电压立即下降,就应该检测电压测量比较电路。在调节R 1的同时测量U R 2,若U R2在0. 65V以上并能均匀变化,便可断定故障是BG 1损坏,应更换。若U R 2小于0. 65V,无法增大,则为电压测量比较电路故障。应测量整流桥的输入和整流桥输出,以及U C1、U DW 2。

  正常时,整流桥输入为10V左右,且三相对称,桥输出为13. 5V, U C1为8 12V、U DW2为8 12V.根据实测量与正常比较就可确定其故障所在。若桥输入电压低或三相不对称,为变压器B 1故障,检修或更换变压器。当桥输出电压低时,为二极管有的短路或开路,若U C1 = 0,则为C 1短路或线路有开路。电压低于200V以下,且不可调这种故障是由于可控硅的导通角太大,可控硅导通角大是由触发脉冲相位前移,且不可后移造成的。

  ( 1)稳压管DW 2击穿短路,造成三极管饱和导通。

  ( 2)三极管BG 1任意两极发生短路,使C 2充电快。

  上述情况均造成触发电压产生早,可控硅导通角太大。

  由于发电机输出电压低,因此,可以先断开可控硅的控制极G,再降低发动机的转速使输出电压为400V,然后分别测量U DW 2、U Ce,从故障现象来看,可控硅导通角只能在导通角小的范围中调节,而不能随意增大,其原因:( 1) Z 5 Z 10有个别管子击穿或开路,造成整流桥输出电压下降,调节R 1时, U R2会变化,但还是比较小, I b较小,经BG 1放大后, I C亦变化,但不大,故可控硅导通角小。

  ( 2) DW 2的稳压值太大,造成U R 2虽能随R 1变化,但R 1到最小值时, U R 2还是比较小,造成触发电压U g不能随意前移。

  ( 3)三极管BG 1的放大倍数太小,当R 1有效电阻最小时, I C还是不大,触发电压U g不能再前移。

  ( 4)电位器R 1电刷接触不良。

  ( 5)电容器C 1接反或漏电严重。

  ( 1)首先降低发动机的转速,使发电机的电压为400V,再测量Z 5 Z 10整流后输出电压,以及U DW 2、U C1,然后,与正常值比较、分析,确定Z 5 Z 10和电容C 1有无故障。

  ( 2)调节R 1的同时测量U R2随R 1的变化而变化,证明R 1接触良好,否则为R 1接触不良。当R 1 0时, U R2大于0. 75V以上,则为BG 1电流放大倍数太小。

  元件损坏或不合要求,应一律更换导致系统运行不正常时,一旦系统异常,在0. 1 1. 6ms内看门狗电路就会自动复位系统并使系统重新开始运行,由于时间极短,用户基本察觉不到系统的变化。如果系统的电源出现瞬间干扰,看门狗电路也会复位系统,使系统恢复运行。

  对系统模拟量的采集过程中,会遇到由于随机干扰而引起的数据的随机误差。其特点是在相同条件下测量同一值时,其大小和符号作无规则变化而无法预测,但多次测量结果符合统计规律。为了克服随机干扰引起的误差,采用软件算法实现数字滤波。在此,采用算数平均滤波法,连续采样多次进行算术平均来求取模拟量的数值,取得了很好的效果。

  在对故障信息的采集与处理过程中,当接收到一次故障信号时,并不马上视为故障,而是延时相应时间(m s级)再采集,经反复多次若仍为同一故障信号,才确认有故障,从而进行处理。这样,偶然的干扰信号就不会导致系统的误动作,达到了抗干扰的目的。

  保证电站技术状态完好以确保武器装备能够正常运行一直是国内外军队十分关注的问题,外军在此方面已经走在了前沿,我军还在摸索之中。本项目主要突出电站装备的全面检测与实时监控,彻底改变电站的维修保障技术现状。该项目完成后,将会大大提高电站装备的自动化水平,有利于实现电站装备的通用化、系列化,改善电站装备的维修保障技术现状,具有显著的军事经济效益和良好的推广应用前景。