原动机驱动发电机正常运转时,交流发电机不发电(即输出电压为零)。励磁装置的整流元件Z 1 Z 4有短路,造成谐波绕阻S 1 S 2被短路。可控硅SCR被击穿,同样将谐波绕阻短路励磁转换开关接触不好,造成励磁电路开路。转子磁极剩磁消失或太弱。力过弱或刷握锈蚀使电刷卡死。发电机谐波绕阻、励磁绕阻有短路、断路或接地故障。定子三相绕组有断路。接点松脱。
( 1)手动、自动均不发电时,其故障在发电机的可能性较大(即公共部分),因此,按下列步骤进行检查:查滑杆变阻器活动触头接触是否良好,联接导线有无脱落;查看电刷与滑环接触是否良好;测试剩磁电势:正常时,剩磁电势U线> 10V,U相> 6V.剩磁电势低于正常值为剩磁减弱;若剩磁电势为零,说明剩磁消失;检查同步发电机各绕阻有无短路、断路;检查励磁装置。
a.断开可控硅SCR( KZ)的阳极,若自动调压发电,则可控硅的阴、阳极之间短路。
b.断开可控硅阳极后,自动调压仍不发电,应查整流管Z 1 Z 4有无短路。
c.检查励磁转换开关的接触是否良好,接线有无错误。
( 2)排除方法:整流元件,可控硅及励磁开关损坏,应进行更换;电机剩磁消失,可进行充磁,其方法:用6V蓄电池,将其正极接整流元件板接线端子L 1,负极接L 2;电机其它部分故障的检查与修理,请看交流电机故障的检修。
滑杆变阻器Rb的滑动触头接触不良或联接导线松脱造成的,所以,只要使触头接触良好,导线松脱将其联接好即可。
另外,还应注意, 40GT 5电站,手动调压时,其励磁装置的整流电路是半波整流,励磁电流比全波整流减小一半,所以,建压较困难,有的电站能建压,有的电站可能不能建压。
电压高达450V调节电位器R显然,可控硅SCR没有起分流作用,其原因是可控硅损坏或没有触发信号。
( 1)可控硅SCR断路,或励磁开关K 3接触不良。
( 2) DW 1击穿,将触发电路电源短路了。
( 3)三极管BG 1极间开路,触发电路不能产生触发脉冲。
( 4)单结晶管极间开路,或e、b 1短路,亦无脉冲产生。
( 5)电容器, C 2击穿短路。
( 6)稳压管DW 2开路, BG 1没有基极电流,故无Ic,同样不能产生触发脉冲。
( 7)变压器B 1或Z 5 Z 10有的管子损坏,整流后输出电压下降,造成BG 1没有信号输入,无放大作用。
( 8)印刷电路铜箔线条断裂,电压调节器不能正常工作而无法产生触发电压。
( 9)电压调节器的联接导线松动、脱落、断线等。
( 1)将可控硅短路,发电机输出电压立即下降,证明励磁开关K 3接触良好,否则为开关接触不良,应检修励磁开关,使之接触良好。
( 2)将三级管BG 1的c、e两极短路,如果发电机电压马上降低,说明可控硅、单结晶体管、电容器C 2工作良好,稳压管DW 1没有短路,则故障在电压测量比较电路和三极管BG 1。若BG 1的c、e短路后,发电机电压无变化,则应分别检查:稳压管DW 1、电容C 2、单结晶体管和可控硅。
将发动机转速降低,使发电机输出电压为400V,测试U DW 1,正常时U DW 1 = 5V左右。若U DW1 = 0时,一般为DW 1击穿或电阻R 6开路,可更换DW 1或将R 6焊好。
检查C 2是否击穿,当U C2 = 0时,可能C 2击穿或BG 1开路,更换C 2或BG 1。若U C2 = 5V以上,则为单结晶体管e、b 1开路,因为,这时电容器C 2没有放电通路,应更换单结晶体管。正常时U C2 = 2V左右。
( 3)当短接BC 1的c、e极时,发电机电压立即下降,就应该检测电压测量比较电路。在调节R 1的同时测量U R 2,若U R2在0. 65V以上并能均匀变化,便可断定故障是BG 1损坏,应更换。若U R 2小于0. 65V,无法增大,则为电压测量比较电路故障。应测量整流桥的输入和整流桥输出,以及U C1、U DW 2。
正常时,整流桥输入为10V左右,且三相对称,桥输出为13. 5V, U C1为8 12V、U DW2为8 12V.根据实测量与正常比较就可确定其故障所在。若桥输入电压低或三相不对称,为变压器B 1故障,检修或更换变压器。当桥输出电压低时,为二极管有的短路或开路,若U C1 = 0,则为C 1短路或线路有开路。电压低于200V以下,且不可调这种故障是由于可控硅的导通角太大,可控硅导通角大是由触发脉冲相位前移,且不可后移造成的。
( 1)稳压管DW 2击穿短路,造成三极管饱和导通。
( 2)三极管BG 1任意两极发生短路,使C 2充电快。
上述情况均造成触发电压产生早,可控硅导通角太大。
由于发电机输出电压低,因此,可以先断开可控硅的控制极G,再降低发动机的转速使输出电压为400V,然后分别测量U DW 2、U Ce,从故障现象来看,可控硅导通角只能在导通角小的范围中调节,而不能随意增大,其原因:( 1) Z 5 Z 10有个别管子击穿或开路,造成整流桥输出电压下降,调节R 1时, U R2会变化,但还是比较小, I b较小,经BG 1放大后, I C亦变化,但不大,故可控硅导通角小。
( 2) DW 2的稳压值太大,造成U R 2虽能随R 1变化,但R 1到最小值时, U R 2还是比较小,造成触发电压U g不能随意前移。
( 3)三极管BG 1的放大倍数太小,当R 1有效电阻最小时, I C还是不大,触发电压U g不能再前移。
( 4)电位器R 1电刷接触不良。
( 5)电容器C 1接反或漏电严重。
( 1)首先降低发动机的转速,使发电机的电压为400V,再测量Z 5 Z 10整流后输出电压,以及U DW 2、U C1,然后,与正常值比较、分析,确定Z 5 Z 10和电容C 1有无故障。
( 2)调节R 1的同时测量U R2随R 1的变化而变化,证明R 1接触良好,否则为R 1接触不良。当R 1 0时, U R2大于0. 75V以上,则为BG 1电流放大倍数太小。
元件损坏或不合要求,应一律更换导致系统运行不正常时,一旦系统异常,在0. 1 1. 6ms内看门狗电路就会自动复位系统并使系统重新开始运行,由于时间极短,用户基本察觉不到系统的变化。如果系统的电源出现瞬间干扰,看门狗电路也会复位系统,使系统恢复运行。
对系统模拟量的采集过程中,会遇到由于随机干扰而引起的数据的随机误差。其特点是在相同条件下测量同一值时,其大小和符号作无规则变化而无法预测,但多次测量结果符合统计规律。为了克服随机干扰引起的误差,采用软件算法实现数字滤波。在此,采用算数平均滤波法,连续采样多次进行算术平均来求取模拟量的数值,取得了很好的效果。
在对故障信息的采集与处理过程中,当接收到一次故障信号时,并不马上视为故障,而是延时相应时间(m s级)再采集,经反复多次若仍为同一故障信号,才确认有故障,从而进行处理。这样,偶然的干扰信号就不会导致系统的误动作,达到了抗干扰的目的。
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